最近,一位做電池外殼的朋友跟我聊天說遇到了一些注塑缺陷問題,主要是料花問題,后來通過技術解決了,今天,我特拿此案例來分享給大家,希望大家可以從中學習。接下來(敲黑板),請大家注意聽講哈!
首先,先讓我們一起看一看料花到底長什么樣子?是以什么樣的模樣出現在制品上。
可以看出上圖電動工具電池包外殼存在料花缺陷。主要為阻燃劑熱分解導致,從通過澆口之后的部位乃至成形品全體產生明顯缺陷,如同煙火一樣又細又長,一般會造成制品整體發暗,表面發白等。
一下是關于這個電池包外殼的簡要注塑工藝,大神們可以嘗試根據這些簡要分析一下料花的產生原因。
產品參數 | 注塑參數 | ||||||
名稱 | 電池包外殼 | 注塑機 | 海天 | 壓力 | 周期時間35s | ||
材料 | PA6-RG301 | 模具溫度 | 100℃ | 注射壓力 | 120 | 射澆時間 | 1.5 |
顏色 | 黑色 | 鎖模力 | 250 | 背壓 | 5 | 冷卻時間 | 20 |
重量 | 115g | 澆口入膠 | 三板模針點 | 保壓壓力 | 65 | 成型溫度 | 230~260℃ |
不知道大家看完這些工藝后有沒有什么靈感,或者是已經找到了原因,沒找到原因的也不用擔心,接下來我們就看一下金發對于此問題的分析和解決措施。
可能原因分析及改善措施
1. 制品材料方面:本案例所采用的PA6加30%玻纖產品在260℃成型性較佳,最高可至280℃,增加阻燃性后材料加工上限變小,260℃便可成型,過高會導致材料小分子氣體增加,主要系阻燃劑分解。
2. 成型工藝方面:本案例現場實際測量成型溫度達280℃,需降低溫度再進行注射;現場充填速度過快導致針點澆口剪切過強加速分解。
3.制品模具方面:本案例制品為阻燃增強產品,模具設計采用針點進料,導致產品浮纖嚴重,需高溫高速充填,此時澆口處剪切及強加速分解,增大澆口可降低剪切
改善后效果
改善后的的殼體顯然沒有料花存在,整個制品表面看起來十分美觀。
大師點評
過高成型溫度、過高充填速度導致表面料花,主要為燃劑分解。一般在成型阻燃類產品時,不建議過高溫度成型,盡量多咨詢材料供應商,了解材料特性;在前期模具開發時了解材料及產品外觀要求,針對性設計合適的進膠系統,降低剪切。現針點進料,成型上應低速充填,熔體通過澆口后再提高充填速度,控制產品進料瞬間的填充速度以控制氣痕。
以上素材來自金發科技學院,艾邦高分子虛竹整理編輯。
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