這個產品用量很大,生產也一直正常。一天又開機生產,注塑領班反映氣紋調不到,品質不簽板,無法開機生產。看了一下領班帶來的樣板,如下圖:
說真話,看了產品心里很不以為然,這點氣紋對于注塑老手來講,根本就不算事兒!跟領班說:把最后一級注塑速度放慢一點解決了!領班說:試過了,不行,怎么調氣紋都在。
好吧,那去機位親自調。調了一會,奇怪了啊,真的不管最后一級射速放多慢,氣紋就在那里一動不動。
問領班,以前生產有沒有氣紋,領班說沒有。問品控,品控說最開始是沒有,后來慢慢有一點點,但沒有這次這么明顯。
會不會是排氣不良或者排氣堵塞了?檢查模具,排氣槽位置沒有問題,也沒有堵塞。
什么問題?。。。。。。
最后檢查前模型腔,問題出來了:前模氣紋位置有模印,四個產品四個位置都有,完全一樣!
后來把這個問題搞清楚了。這套模具最開始試模時沒有問題,但因為氣紋位置是最后進膠及稍有困氣,長期的高溫高壓氣體對模具表面有一定的腐蝕、退火作用,使得模腔表現逐步氧化,形成“氣紋”(實際上是模印)。再加上防銹油打得不均勻,模具在放置過程中進一步氧化,所以這次再生產時氣紋就非常明顯,導致品質不能接受了。
問題找到了,解決起來就簡單了,去模具部找一個省模美女來省一下模面,拋下光,再試啤,氣紋消失了,問題得到圓滿的解決了!
來源:實用注塑技術交流的博客
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