中國石化新聞網訊(通訊員徐亮亮 記者彭展)“進入9月份以來,我們車間701生產線日產量始終維持在100噸以上,比改造前提升20多噸,為事業部沖刺后階段效益目標增加了馬力。”9月17日,巴陵石化合成橡膠事業部SBS車間主任陳明德向記者介紹。
面對嚴峻的市場形勢,巴陵石化合成橡膠事業部發揮技術創新優勢,持續優化裝置生產運行,確保贏利產品熱塑橡膠SBS穩產高產。8月份,該事業部SBS裝置701老線月產量4855噸,同比增產572噸。
701生產線是SBS裝置中最老的后處理裝置,常規操作模式對提升產量和質量“影響力”有限。年初以來,SBS車間將重心放在技術進步夯實基礎上,發動技術人員和基層員工提出好建議。陳明德介紹,大家不斷摸索發現,產品助劑加入方式是影響產量的關鍵,車間立即組織對助劑加入方式進行攻關,將產品助劑由一次加入改為“點滴式”加入,改造完成后裝置產量明顯提升。
701裝置產量提升后,他們又在提高產品質量上下功夫,保證裝置持續高產穩產優產。“過去,我們加抗粘劑需先配置好再使用,不僅費時費力,而且加入量受人為因素影響較大,產品質量難以穩定控制。”SBS車間701工段操作工余良說,經過對不同濃度抗粘劑加入試驗,他們現采用廠家生產的最佳濃度抗粘劑,無需再配置,減少人為因素影響,膠粒板結現象基本消除。同時,車間對“炒鍋”加熱方式進行改造,將蒸汽冷凝水打回炒鍋夾套,把送料風機的冷風改為熱風,不僅利用了蒸汽冷凝水的余熱,節省蒸汽,還易于控制產品揮發分,生產更趨平穩。
此外,該事業部還對易發生故障設備進行優化改造,為裝置整體平穩運行消缺。SBS裝置凝聚蒸汽噴嘴時常因堵塞影響生產,通過與同類裝置對比,SBS車間將孔板式噴嘴改為直通式噴嘴,有效提高了凝聚效果,延長了運行周期。針對擠壓機底篩因破損和堵塞影響脫水效果的情形,他們利用檢修機會予以改造,強化底篩硬度,8月份,SBS裝置701生產線運行平穩,未發生一起非計劃停車,老裝置重新煥發活力。
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