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【案例解答】輕松解決海天、博創等知名注塑機常見疑難雜癥

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注塑模具這一塊的技工和廠家都少不了面對各種各樣的注塑機問題,有些甚至算的算得上疑難雜癥了,這邊文章是楊建宏老師解答注塑機問題案例,其中包博創注塑機壓力,海天注塑機參數設置等一系列。

【案例解答】輕松解決海天、博創等知名注塑機常見疑難雜癥


一、注塑機保壓問題

◆注塑機為什么射出最后一段還有好多余量時就開始保壓了呢?是不是轉保壓時間太短了?

補充問題:

88T的注塑機,在打一個1出4的產品,4穴加流道共約92g。用射壓和射速都是65或都是70時,產品外觀不錯,只是冷卻時發生翹曲。

后來別人建議我再降射速,如不行,在低射速時加一些射壓。

但現在發現在低射速時,在射4段,余料還有約10左右時就開始保壓了,保壓下來余料還有4左右。

以前用65射速和射壓時,射4段余料為1,保壓時作料為1.2,我想儲料值應該是正確的吧。

我在想是不是轉保壓時間太快了?因為最近一直在打別的產品,所以不能拿那模具上去試,只能先問問了。


解答:

你注射畫面設定肯定設定成時間切換,原先射速快到了切換點只有1,現在射速慢到了切換點是10,就是這原因。解決方法是把時間切換時間延長,同時以位置切換為主。

位置切換和時間切換最好互相補充,就是位置切換為主,時間切換作為保護模式而已。

翹曲原因很多這里不細談,但原先參數設置不好:

1.射膠太強。射膠結束后保壓幾乎不起作用了,這樣容易爆模,只有在長流程的極端情況下才用,一般不要用。

2.料墊太短 。料墊只有1點幾甚至4點幾太小了。適當加長些。


注塑機壓力說明

油壓機的系統壓力可以達到30多MPa, 但安全輸出壓力一般是14MPa或18MPa,這是系統油壓,在螺桿頭上的壓力要乘以增壓系數,一般機器的約在8~~15,同噸位細螺桿的增壓系數大,反之小,取10的話,就是140MPa,但一般保壓不會這么高,比如用了80MPa,模腔里的最高壓力就是80MPa,殘余應力約15MPa,基本可以這樣理解。

機器上的150公斤即15MPa是系統壓力,教科書上的50~~80Pa是螺桿頭的壓力,都沒有大問題。

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二、注塑機問題

◆是做PP料的,生產中出現儲料不足,致出現半截胚,技術員清洗了溶膠電磁閥,裝上后仍是膠量不夠,最后初步診斷為比列背壓閥損壞,請問高手還有其他主因嗎,現在機器在慢速運行,只能將儲料終止位置調大,基本能滿足注射量?


解答:

第一個原因可能是你的下料口“架橋”同時背壓太低了。同時熔膠報警時間太長了。

第二個原因是料沾螺桿了,因為后端螺桿溫度太高了。

第三個原因看有沒有料溫超,導致漏流嚴重?

第四個原因是熔膠馬達的問題,密封塞壞了沒有?電磁閥有沒有堵塞?熔膠壓力能不能上的去?

最后,看是不是噴嘴漏膠,導致膠從前面露出了


三、注塑機鎖模力與最大射膠壓力問題

◆注塑機鎖模力一定要大于高壓鎖模力嗎?還是鎖模力要大于最大射膠壓力?


解答:

首先鎖模力≥最高模內壓力×成型品投影面積

最高模內壓力一般產生在保壓開始后,就是模腔壓力曲線最高點的位置。

鎖模力的簡單算法,鎖模力 = 1.1*型腔的投影面積(cm2)×材料壓力系數(T/cm2)

材料壓力系數與料的粘度有關,粘度大的可以取值小點,反之反然,比如PS可以選0.3,PA可以選


四、注塑機機型及保壓時間

◆注塑機為什么射出最后一段還有好多余量時就開始保壓了呢?是不是轉保壓時間太短了?

88T的注塑機,在打一個1出4的產品,4穴加流道共約92g。用射壓和射速都是65或都是70時,產品外觀不錯,只是冷卻時發生翹曲。

后來別人建議我再降射速,如不行,在低射速時加一些射壓,但現在發現在低射速時,在射4段,余料還有約10左右時就開始保壓了,保壓下來余料還有4左右。

以前用65射速和射壓時,射4段余料為1,保壓時作料為1.2,我想儲料值應該是正確的吧!我在想是不是轉保壓時間太快了?因為最近一直在打別的產品,所以不能拿那模具上去試,只能先問問了。


解答:

你注射畫面設定肯定設定成時間切換,原先射速快到了切換點只有1,現在射速慢到了切換點是10,就是這原因。解決方法是把時間切換時間延長,同時以位置切換為主。

位置切換和時間切換最好互相補充,就是位置切換為主,時間切換作為保護模式而已。翹曲原因很多這里不細談,但原先參數設置不好:

1. 射膠太強,射膠結束后保壓幾乎不起作用了,這樣容易爆模,只有在長流程的極端情況下才用,一般不要用。

2. 料墊太短 ,料墊只有1點幾甚至4點幾太小了。適當加長些。


五、注塑機疑難雜癥問題

◆請教大家,我廠有機臺剛換新炮筒,上什么模?(產品時缺時飛邊,請教廠里的師父說是鎖模力不夠,高壓鎖模200P調到時500P。)


解答:

可能是新炮筒和螺桿止逆環的配合有問題,漏流多了。但清查這個太麻煩,建議清查順序:

第一看機器油溫有沒有高,有沒有過60度?

第二看設備的油是不是太臟,有沒有鐵屑等,如果有可能會堵濾油網及閥。

第三讓設備的人查下壓力的實際比例輸出。

第四查下料筒溫度,看有沒有sensor虛接導致實際料筒超溫的,超溫肯定漏流。

第五是測試漏流,你等熔膠完了后打手動,射出,看如果螺桿有持續前進且松手后回彈很小那可以斷定漏流。

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六、海天注塑機設置問題

◆我這里有一副模具沒有頂桿,是靠頂板頂出的,但是需要先頂出后抽芯,產品才不會頂破裂,請問海天天劍的注塑機上怎么設置這個先后順序,抽芯是先用行程控制還是先用時間控制,頂出又應該怎樣設置?


解答:

有頂出信號,先頂出,下面如果是半自動的就好說了,頂出后時間延遲再抽芯,再開門拿產品。如果不是,那就設定個頂推延遲時間,其他同前,還是頂出后延遲幾秒鐘再抽芯,估計時間差不多了,再機械手取件,就OK了。

最后,先頂出后抽芯,產品不穩位置計量也不準確呀,一般都是先抽芯后頂出的,看看模具調整下把頂出問題解決了讓順序順過來,這很重要。(來源:振業注塑匯)


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作者 ab

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